混合微电解技术用于印染废水处理2定向轮
时间:2022/08/30 21:21:24 编辑:
混合微电解技术用于印染废水处理(2)
混合微电解技术用于印染废水处理(2) 2011年12月10日 来源: 1.2 试验内容 2000年6月在广东某印染厂的废水处理站进行了现场试验。该印染厂所用的染料绝大部分为活性染料,根据当地环保部门的监测结果,废水中COD≤550mg/L,BOD5≤150mg/L,色度≤200倍,pH值为10~11。另外,废水中SS含量很低,这是由于漂洗用水为 软化水,漂洗过程很少有悬浮物进入。因执行《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287—92)一级标准(COD≤100mg/L,BOD5≤25 mg/L,色度≤40倍),故应控制的主要污染指标是COD和色度。 现场试验的设计流量为30L/h,每天从上午9点至下午6点连续运行,试验内容包括: ① 考察该工艺在连续运行情况下处理印染废水的有效性; ② 获得合适的混合比; ③ 微电解处理出水的生化处理效果(主要为COD的去除)。 试验设备主要有: 折板式加酸混合槽,体积为10L,停留时间为10~15min; 微电解反应器,尺寸为300mm×500mm,反应料厚为300mm,停留时间为0.5h; 折板式混合槽,体积为10L,停留时间为10~15min; 沉淀槽,竖流式沉淀池为500mm×800mm,停留时间为3.8h; 曝气沉淀槽,尺寸为50mm×800mm(与竖流式沉淀池结构类似,中心曝气筒尺寸为300mm×700mm),总停留时间为3.8h。 上述设备均采用PVC材料焊接而成。1.3 试验过程 现场试验连续进行4d,根据工厂生产的排水特点选取每天废水水质最不利时段(此时染色废水排放集中,色度最深)测定废水和处理水的COD浓度。 此外,还测定了微电解处理出水经曝气后的COD浓度变化。设计流量为30L/h,曝气时间为15~30min,沉淀时间约为2h。1.4 试验结果 ① 水样外观 根据6月19日至22日连续4d的观察,发现生产废水的排放具有间歇性,通常上午废水色度较浅,下午则较深。 尽管废水水质变化较大,但当混合比控制在1∶4左右时,即使是废水色度最深的时段,沉淀出水也能保持清澈,近于无色透明。 ② 对COD去除的效果 表1是废水色度最深时的取样分析结果。
表1 微电解处理去除COD的效果进水出水COD去除率(%)取样时间COD(mg/L)取样时间COD(mg/L)2000-06-192472000-06-196772.92000-06-203472000-06-2075.678.22000-06-212022000-06-2195532000-06-212482000-06-2111055.6
③ 微电解处理出水的生化曝气效果 经过4d的连续运行,发现污泥产量很少,出水沉淀后上清液清澈透明。 曝气处理前后废水的COD浓度变化见表2。
表2 生化曝气处理微电解出水的效果微电解出水(生化曝气进水)生化曝气处理出水COD去除率(%)取样时间COD(mg/L)取样时间COD(mg/L)2000-06-2177.52000-0 6-2111.6852000-06-221102000-06-2221.580.5
④ 混合比 取一定的微电解出水,再按比例取一定的原废水进行混合并调节pH值,静置沉淀30min,观察絮体的生成和沉淀效果,直至上清液几乎无色透明。试验结果见表3。
表3 试验得到的合适混合比试验时间